劈裂灌浆在石鼓水库主坝防渗加固中的应用
2021-08-24
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维普资讯 http://www.cqvip.com 第42卷第2期 2006年06月 甘肃水利水电技术 Gansu Shuili Shuidian Jishu Vo1.42,No.2 Jun.,2006 ・施工技术・ 劈裂灌浆在石鼓水库主坝防渗加固中的应用 钟伟,李世忠 (化州市水利水电勘测设计室,广东化州525100) 摘要:结合工程实践介绍了劈裂式帷幕灌浆的设计、施工以及灌浆过程中遇到的问题和处理措施,分析了灌浆处理效 果,达到了预期目的。 关键词:劈裂灌浆;设计;施工;主坝;防渗;加固 中图分类号:TV543+.7 文献标识码:B 石鼓水库位于惠州市沥林镇与东莞市谢岗镇南面村,主 坝全长300 m。坝高33 m.坝宽5 m。由于施工土质差,碾压 (2)浆液配比。为加速泥浆硬化,浆液采用水泥黏土浆, 水泥含量约为10%。灌浆开始采用稀浆,比重为1.2左右,当 坝体被劈开后,采用稠浆,浆液比重为1.5左右。水泥与黏土 按重量比配制好并拌和均匀后,再投放制浆筒内加水制浆, 不密实.坝体多处出现渗漏,为彻底消除工程隐患,确保大坝 防洪安全.于2000年3~8月.利用石鼓水库水位较低的时 机,实施劈裂式帷幕灌浆对大坝进行了防渗加固处理。 1 灌浆方法的选用 不允许将水泥直接倒入制浆筒,以防水泥与黏土混合不匀造 成堵塞、堵孔事故,影响灌浆质量。 (3)孔I:1压力计算。灌浆压力是劈裂灌浆中的一项重要 控制指标。灌浆压力的主要作用,是沿坝轴线劈开坝体,形成 垂直连续的浆体防渗帷幕。使疏松的坝体得到密实,裂缝、洞 穴得到充填,补充坝体小主应力不足,加速泥浆体的排水固 堤坝坝体灌浆是加固土堤坝的一项重要技术措施,堤坝 灌浆防渗有:高压填充式灌浆法、劈裂式帷幕灌浆法、低压速 凝式灌浆法3种。 高压填充式灌浆法主要用于堤基基础灌浆,适用治理因 基础不良而引起的管涌、空洞等。 结,保证帷幕的防渗效果。灌浆压力设计,分为三级控制。 低压速凝式灌浆法则一般用于高危水位下抢险堵塞管 涌。 ①起始劈裂压力 ,按下式控制: API=k3TH+o't-0.93' h 劈裂式帷幕灌浆法对于加固堤身,防止堤身渗漏有较好 的效果.比较适合施工土质差.碾压不密实的堤防防渗加固, 鉴于石鼓水库主坝隐患的实际情况,采用此法较好。其做法 是根据坝体曲直不同情况,采用浅孔轻型钻机或更简单的钻 具,直线布孔方式,沿坝轴中心线钻孔,一般孔距5 m左右, 孔深根据坝身情况分别以钻透坝身填土或穿过坝身钻入基 础1~2 m为宜。灌浆时由下而上,少灌多复;泥浆由稀到稠, 循序渐进;压力由大到小,灵活掌握。这样,可以较好地处理 灌浆中出现的冒浆、串浆、滑坡、局部隆起等问题,使灌人的 泥浆沿坝的轴线方向形成一道帷幕.达到改善坝身质量、防 止渗漏的目的。 2灌浆设计 式中: 一坝体土湿容重, 18.9 kN/m ; y ——浆体容重,y =14 kN/m3; I-一坝体土单轴抗拉强度,仃l=13 kPa; J}厂H.一坝体土横向侧压力系数,J},=0.7; 坝高加入岩3 m,H=9 m; h ——浆柱高.h --9 m。 经计算, =18.67 kPa。 ②最大单孔瞬时压力 ,按下式控制: 1.5AP ̄=28.01 kPa ③屈服压力P,当坝体全部或大部被劈开之后,抗劈裂 能力已很低,处于屈服状态,灌浆中应予以特别注意。根据以 往土坝的灌浆试验。可以近似采用下式控制: P≤0.983' h 考虑到石鼓水库堤坝体质量普遍较差,填土不密实,因 而采用水泥黏土劈裂灌浆,在坝体内部形成一道水泥黏土防 3灌浆施工 渗帷幕,堵塞漏洞、裂缝,切断软弱层,提高坝体的防渗能力, 同时通过浆、坝互压和湿陷,使坝体内部应力重新分布,提高 坝体变形稳定性。 (1)灌浆机械的选择。造孔机械采用锥探机.造孔孔径 为75 mm,灌浆机械采用泥浆泵。灌浆主要机械设备有:土钻 机1台,BW200/40型双缸泥浆泵2台。D_o7单桶打浆机1 台,潜水泵1台,195柴油发电机1台,295柴油机2台.195 (1)灌浆孔布置。劈裂灌浆孔在大坝纵轴中心线布置 一排,采用2序孔,第一序孔距10 m,第二序孔距5 m,孔深 柴油机1台,摩擦杆、输水管若干。 (2)造孔。首先按设计要求布孔,然后按序进行造孔。造 以穿过坝身钻人基础1~2 m为宜。共需布置劈裂孔89个。 收稿日期:2006--02—22 作者简介:钟伟(1962一),男,广东高州人,工程师,主要从事水利水电工程设计、施工。 ・198・ 维普资讯 http://www.cqvip.com 第2期 钟 伟,等:劈裂灌浆在石鼓水库主坝防渗加固中的应用 第42卷 孔应保证铅直,偏斜不得大于20 cm。造孔应采用干法,不得 (1)在灌浆过程中,堤身转弯处及工程中间偏北部分出 用清水循环钻进。 现异常裂缝(斜向、横向裂缝),经分析,是由于堤身原施工质 单排布置,造孔分两个工序进行。先打一序孔,孔距10 量差,堤身局部应力复杂,尚未形成主应力。出现异常裂缝后 m.计44个。进尺938.4 m;一序孔灌浆结束后,再在一序孔 立即停灌.等堤身应力得到一定程度调整,过一段时间后再 中间插人二序孔,孔距10 m,计45个,进尺980.0 m,最终孔 灌。第二次复灌时基本没有出现此现象。 距为5 m。 (2)灌浆过程中,迎水坡冒浆情况较多,与该处堤身原施 灌浆造孔机械采用土钻机,利用卷扬机牵动重锤,锤击 工质量差有关。冒浆全部出现在护坡石缝处,经采取剔缝并 钻杆成孔。造孔采用干法,端部和中上部摩擦杆50 mm,下部 拌和水泥封堵处理后不再冒浆。 花杆38 mm,孔深穿过坝身钻人基础1~2 m。 (3)一序孔平均单孔吃浆量18 m3,部分孔吃浆量35-70 (3)制浆。采用泥浆搅拌机制浆。在迎水坡坡肩处开挖 m3一。序68孔的单孔吃浆量达141.2 m3,在灌浆过程中,孔 一个泥浆过滤池、一个泥浆池。用D一07单桶打浆机制备纯黏 口压力与周边孔基本正常,但裂缝长达13 m,经核实,该处 土浆及黏土水泥浆,制成浆液经2 mm网筛过滤后流人泥浆 堤身构筑时系为两个乡的施工交界处,均未碾压到位,造成 池。制浆的土料塑性指数,P>12,是由上级主管部门指定地 堤身极不密实,故吃浆量很大。 点并经检验合格后确定使用的。 5结论 (4)灌浆。灌浆采用孔底注浆全孔灌注的方法。灌浆开 在灌浆施工过程中,共计完成灌浆89孔,进尺1 918.4 始采用稀浆,经过3~5 min后加大泥浆稠度。在灌浆中,应先 m.灌浆(水泥黏土浆)1 764.6 m3,黏土干重1 345.5 t、水泥 对第一序孔轮灌,采用“少灌多复”的方法,待第一序孔灌浆 干重137.9 t。均严格按照<施工方案》和<灌浆技术规范》进行 结束后.再进行第二序孔灌浆,每次最大灌浆量应按7 m 左 施工。经有关部门对施工质量进行监督和抽样检查,工程的 右控制.每孔灌浆5次以上,每次间隔5 d。灌浆过程中,坝顶 布孔、造孔、工艺操作、浆液性能、综合控制情况、各孔终止灌 裂缝小于2 cm,坝肩处横向水平位移小于3 cm。 浆均达到标准,封孔、灌浆中出现的问题及其处理,基本上符 (5)灌浆结束标准及封孔。当堤顶裂缝连续2次冒浆,堤 合设计要求,灌浆效果较好,灌浆后在堤身中形成一道防渗 顶裂缝又基本连成一线时。即可认为灌浆结束。灌浆结束后, 帷幕。灌浆结束1 a后,在2002年汛前,石鼓水库高水位时 将注浆管拔出,注满容重大于1.5 t/m 的稠泥浆,如果浆面下 的验收钻探测定分析,石鼓水库主坝的渗漏窨潮现象消失, 降。可以继续灌注稠浆。直至浆面升至坝顶不再下降为止。 由此可见.劈裂式帷幕灌浆法满足设计要求,在石鼓水库主 4灌浆过程中遇到的问题及分析处理 坝渗漏加固中应用效果良好。 (上接第197页)造成先打桩,位移和上浮,在施工中很难控 箱顶填土到4.oo in高程。最大填土厚度8.18 m(底部为4.18 制。因此必须在施工前对软土进行固结处理,使之形成复合 in),填土的荷载达P=yh=17x8.18=139 kPa,箱底淤泥层厚近 地基。这时再打桩,由于桩在土中受到桩周土的约束,上端已 20 m,其B----y ̄H=318 kPa。由于上述同样的原因,建筑物下 经被“锁”住。打桩时压杆的计算长度f0明显减小。打桩的问 两侧的管桩会承受不了如此大的侧向压力。或变弯或折断, 题基本得到解决。此时施工才是安全的。 造成建筑物沉降不均匀而倾斜或开裂(图5),进而导致工程 无法投人运行。 .. l l^/ 由此看来.即便为保证泵站日后的正常运行也应对软土 地层进行固结处理。 I Il 2 3软土固结处理的方法——深层搅拌、水泥粉喷桩法 深层搅拌桩承载力标准值应根据<建筑地基基础设计规 ● 范)(GBJ 7-89)来计算和设计,这里只能根据其他工程以及 一 一 ● 一 一 一 目前对问题的认识提出如下建议:深层搅拌桩深度在淤泥层 ● 内15 m,基坑内开挖底面以下15 m。其长度范围见焦西泵 ● 1 .站软基固结范围图示。 1 4结论 焦西泵站软土基础处理采用深层水泥搅拌桩固结软基 圈5建筑物回填后桩基变形圈 的方法。 到目前为止,焦西泵站的上部建筑物已经完成。上部结 (5)泵站运行后可能出现的问题 构没有发生过任何沉降问题。同时也证明了泵站软土基础处 建筑物做好后即需回填砂土,加荷后以出水箱涵为例. 理分析的正确性。 ・199・